亮鎳槽誤加氰化鈉應(yīng)該怎么解決
發(fā)布時(shí)間:2013-06-24 00:00:00 點(diǎn)擊率: 發(fā)布人:某工廠電鍍車間由于操作者一時(shí)疏忽,誤將2.5kg氰化鈉加入至1000L亮鎳槽液中,造成重大生產(chǎn)事故。由于氰化物的絡(luò)合能力極強(qiáng),使鎳層無(wú)法沉積,即使有鎳沉積,鍍層發(fā)黑,并有毛刺。筆者解決了這一問(wèn)題。將處理的方法和結(jié)果介紹如下。
在處理電鍍液雜質(zhì)中有一條根本原則,既要把雜質(zhì)除去,又不應(yīng)帶入新的雜質(zhì)。根據(jù)這一原則,筆者列出了處理方案:
加硫酸→升溫→過(guò)濾→加20%NaOH調(diào)整pH值→試鍍→添加光亮劑→生產(chǎn)
理論計(jì)算處理1g氰化鈉需硫酸1g,即0.54ml,處理2.5kg氰化鈉需加硫酸1350ml。為了反應(yīng)完全需過(guò)量15%左右,即在不斷攪拌和抽風(fēng)狀態(tài)下緩慢加入1500ml硫酸于槽液中,繼續(xù)攪拌0.5h。為了加快反應(yīng)速度和氫氨酸的揮發(fā),槽液升溫至80℃,繼續(xù)攪拌,保溫2h,然后靜置過(guò)夜過(guò)濾。這樣氰化鈉就變成氫氨酸而揮發(fā)掉,而產(chǎn)生的硫酸鈉卻不必處理。過(guò)濾的作用主要是清除不溶性雜質(zhì),以消除鍍層的毛刺。加20%氫氧化鈉調(diào)整pH值至工藝規(guī)范的低值,試鍍。由于加溫?fù)p耗了部分光亮劑,添加50%左右光亮劑,恢復(fù)了正常生產(chǎn),處理費(fèi)用僅為槽液1%左右。
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